改革网哈尔滨5月25日讯(谢文艳 记者 袁小峰)5月24日,中国石油大庆石化塑料厂全密度一装置脱瓶颈改造项目投产后,装置负荷每小时增加4至5吨,实现提高装置产能、降低成本、提高经济效益目的。这是大庆石化扎实推进精益管理,以少投入多产出,打造提质增效“升级版”的典型案例。
大庆石化深入实践“四精”管理理念,在精营上精打细算,生产上精耕细作,管理上精雕细刻,技术上精益求精,突出专业化发展、差异化运作、品牌化经营,推进“减油增化”,实施提质增效。今年前4个月,大庆石化实现营业收入171.51亿元,账面利润14.56亿元,其中炼油业务5.31亿元,化工业务高达12.12亿元。
炼化一体化 落实减油增化
“精益思想,不仅要关注消除浪费,同时还以创造价值为目标。我们必须在内外部压力下,自我解压,找出一条适合我们自己的解压方法。”大庆石化科技与规划发展处处长孟照海,在公司形势任务教育宣讲会上,反复向员工解读精益管理与精细管理的区别和核心要义。
为员工正在严把石蜡产品质量关 杨志明/摄
针对企业自身存在的产业链条短板、化工产品结构及质量亟待改善、技经指标与先进企业有差距的不利因素,大庆石化充分发挥炼化一体化生产优势和装置规模优势,积极推进产品结构调整,多产出经济效益,增强企业竞争力。
2020年,大庆石化炼油结构调整转型升级项目全面投产。随着炼油规模提升,炼油厂成品油产能提升,但市场需求没有显著提升,地方炼厂的低价促销策略,使成品油出厂面临较大压力。
炼油厂副厂长马俊介绍,为应对市场形势,炼油厂进一步加大产销衔接,生产适销对路产品,继续落实“减油增化”各项措施,推动炼化一体优势充分发挥。
“我们抓住国内乙烯产品市场需求强劲的有利时机,灵活调整生产负荷,积极拓宽化工原料产能,通过提高尾油、轻烃、石脑油等化工原料生产能力,从‘燃料型’向‘材料型’的转型升级。”马俊说。
根据化工装置需求,这个厂还阶段性调整石脑油干点,使产量达到最大化,保证乙烯装置原料供应。在满足柴油质量的情况下,调整加氢裂化装置操作,将柴油组分转化为裂解料,实现装置煤油直供化工区,进一步优化化工轻油结构,增产优质裂解原料。结合全厂蜡油平衡和柴油生产,将常二线和减一线蜡油组分转变成重裂解料,保证乙烯装置“吃饱喝足”。
该公司一季度化工区自产原料比例达到64.5%,既优化了化工原料结构,又降低了生产成本,炼化一体、协同生产的规模优势得到显现。
大负荷生产 提产量延长期
“大平稳出大效益”,这是大庆石化多年来一直遵循的生产经营理念。公司全员贯彻“安全是碗,效益是饭”理念,深入开展“四查四提升”,克服春季安全生产难题,保障多套装置大负荷、长周期安全平稳运行,“多拉快跑”稳产增产。
“大炼油”项目120万吨连续重整装置平稳有序生产 杨志明/摄
乙烯是大庆石化的效益“出血点”。化工一厂充分利用轻质原料增加的条件,优化调整生产各环节。针对E1装置运行现状,制定了“当带液轻烃量超过11吨/小时,石脑油炉稀释比提高0.02、轻烃炉稀释比提高0.01”的措施,保证了轻烃及石脑油炉裂解深度。
化工一厂裂解车间乙烯装置高级技师左成玉介绍,我们将E2装置裂解炉运行模式由“一大三小”调整为“两大两小”,优化裂解炉投退料时间,使切炉时间缩短20分钟,产品产量提高明显。技术人员运用模拟软件,实时计算和调整操作参数及关键运行指标,提高目标产物收率,乙烯综合收率达到33.3%,比去年同期提高1.05%。
乙烯高产引发“连锁效应”,下游装置开足马力,塑料厂高压一、高压二装置创出275天和211天的历史最长运行纪录,两套全密度装置产量创历史最好水平。
塑料厂总工程师吕书军说:”为了探索装置长周期运行的措施和规律,我们先后解决了风机故障、负荷增加引发剂配方修改等多个生产难题,克服了过氧化物泵填料泄漏增大、挤压液压油温度异常升高等突发难点问题,使装置运行平稳率逐渐提高。”
“针对装置一次机震动大、柱塞填料易泄漏造成装置联锁停车的问题,我们还成功更换了润滑油品种,并增加空气注入系统,使设备运行工况大为好转。同时,加大三级巡检制执行力度,提前做好设备的维护管理,为装置长周期稳定运行奠定了基础。”吕书军表示。
除此之外,该公司化工二厂丁醇、辛醇两套装置运行平稳率达到100%,日创效金额达300多万元。
找准发力点 提质量增效益
按照“先算后干”的总体思路,大庆石化深入挖掘各套装置潜能,不断开发新产品,落实能源优化、降本控费等措施,实现提质增效。
员工正在大庆石化炼油厂中控室监测各项生产指标 杨志明/摄
炼油厂按照最佳效益路线调整装置生产,深挖高效装置创效潜力,在石蜡、石油焦价格上涨时,按照效益测算情况,积极调整常减压装置封油,降低两套催化掺渣比,使大庆原油资源向创效价值高的装置倾斜。
马俊介绍,一季度,炼油厂通过更换常减压装置封油系统封油,增产减三线2.5万吨,石蜡增产5400吨,增效469万元。石油焦日加工量提高434吨,产量累计完成4.82万吨,同比增加0.44万吨。炼油轻烃、石脑油等轻质原料供应量同比增加10.8万吨,重质裂解料同比减少4.35万吨,“避重就轻”实现了提质增效。
炼油厂还紧盯“大炼油”开工运行初期强化攻关,实现多套装置废氢不放火炬,实现废氢不放火炬,回收氢气148.8万立,增收104.72万元。一季度,仅炼油厂跟踪85项提质增效项目,增效1.05亿元。
该公司还积极开发新产品,在新的市场领域“开疆扩土”。腈纶厂自主研发生产的超高收缩纤维试产成功,并已具备大批量生产能力,产品的化学纤维缩率高于40%,成为国内首家具有研发生产超高收缩腈纶纤维能力的企业。塑料厂实现新产品放大生产13.41万吨,完成全年计划26.39%。其中,19G产品在华东、华南等地实现推广应用,市场需求逐步增加。2420D、DGDB6097等王牌产品占据着较大的市场份额,产品供不应求。